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变频式压缩机

[复盛空压机] [空压机] [2008-01-15]


 

  在工农业生产中,经常需要一定压力的压缩空气。如电子,塑胶,五金,化工,纺织,制药,造纸以及大量需要气动的系统,因此这些行业都安装了空气压缩机。功率范围从7.5KW200KW。这些设备在运行中消耗大量的电能,使生产成本上升,且噪音巨大。经常需要设备维护。因此,变频式压缩机势成为标准产品。

  以下是我公司在东莞公司对该公司37KW使用变频空气压缩机后的省电案例,仅供参考。

.设备概述

  东莞某公司安装的是美国德比活塞式空气压缩机,电机功率为37KW,采用Y—△磁力启动器,上下限压力控制,压差为68Kg/C㎡。生产的压缩空气主要供喷油车间使用,工作方式为连续式。

.传统非节能空压机用电测试

   在我们对那些活塞式压缩进行了运行测试见下表一:

启动电(A)

启动时间

运行电流(A)

运行时间

停机时间

400A

2

60A

8分钟

15

   该空气压缩系统设定的上限8Kg/C,下限是6Kg/C,即在68Kg/C㎡的压力下能满足生产需求。

   当该压力低于6Kg/C㎡时,压缩机启动,启动电流为400A左右约两秒钟,电流在60A运行,压力很快由6Kg/C㎡上升至7Kg/C,在由升7Kg/C㎡至8Kg/C㎡时。需运行约8分钟。

   当压力升至8Kg/C㎡时,压缩机停止,这时压力迅速由8Kg/C㎡下降至6Kg/C㎡,即停机时间约为5秒。

   忽略启动时后功耗,则运行功耗为:

P= 3U1I1cosφ           cos=φ0.9

=1.732×380×60×0.9

=35.54KW

根据运行周期计算,则每小时耗电为

480×7.3/3600)×35.54=34.5KW

三:使用变频器的好处

  根据以上的运行状况分析,压缩机启动后,从6Kg/C㎡升至7Kg/C㎡很容易,且时间短,但要7Kg/C㎡上升至8Kg/C㎡却需时约8分钟。如果将压差设在67Kg/C㎡,又会导致压缩机频繁启停。所以,压缩机马达用变频器闭环控制,实现便速定压。

  众所周知,用便频器控制马达的转速,实现节电降耗是众多节电方案中最好的一种,因为功率与转速的三次方式成反比,即

P=KN3  K为比例系数

当转速下降为80%时,功率下降至P=K0.83=51.2%

四:变频空压机用电测试

   变频器,将压力设定在6.8Kg/C㎡,运行记录如下表二:

启动升压电流

运行稳压电流

运行时间

0-60A

38A

连续

  启动时,频率油050HZ,电流油060A,压力油06.8Kg/C㎡时约需2分钟。以后,频率降至40HZ左右,压力稳定在6.8Kg/C㎡。

马达电量测试如下表三:                                   

运行频率

运行电流(A)

变频输出电压(V)

40HZ

38A

连续

    采用变频器的压缩机耗电为:

P=3U1I1cosφ        cosφ=0.9

   =1.732×380×38×0.9

   =22.5KW

 因为是连续工作,所以耗电为22.5

五:节电前后用电分析

见下表四:

分项

用电度

节电前()

节电后

()

节电

()

备注

每小时用电

34.5

22.5

12

 

每天用电

828

540

288

24小时

每月用电

24840

16200

8640

30

每年用电

248400

16200

86400

10个月

每年电费

248400

16200

86400

1.0/

从以上表可以看出。采用变频空压机后,每年可节约电费13.00万元。

节电率为:(34.522.5/34.5=34.8%

六:投资分析

   使用我公司变频机增加费用为:37000.00元,现每月节约电费:8640.00

   则投资回收期为:3.7/0.86=4.3个月,即4个半月可通过节约的电费收回成本。

   换句话说,投资3.7万元,通过节约电费,每月回抱率为23%,每年回报率为230%300工作日)

七:变频空压机带来的相关好处

1.电机平滑启动,对设备及电网没有冲击。

2.电机在40HZ左右运行,降低了轴磨损,电机温升大幅下降。

3.因压缩机降速运行,噪音大幅下降。

4.设备故障率下降,设备维护费用降低。